上升到每分钟五千转,只用了三秒,几乎听不到加速过程。监控屏幕上,振动值曲线是一条几乎笔直的横线。
“完美。”施密特轻声说。
但王有才皱起了眉。他走到机床边,弯腰把耳朵贴近主轴箱,闭上眼睛听了半分钟。
“有问题。”他睁开眼,“主轴前轴承,有极细微的‘沙沙’声,像细沙流动。应该是轴承预紧力稍微偏大,滚子与滚道摩擦不均匀。”
施密特赶紧查数据。振动值正常,温度正常,电流正常。所有仪表都显示正常。
“仪器测不出来。”王有才坚持,“但声音不对。我修了四十年机床,这种声音只在预紧力偏差超过5%时才会出现。”
“5%在公差范围内。”施密特指着技术手册,“允许的预紧力偏差是±10%。”
“允许,但不是最佳。”王有才说,“现在调,只需要松半圈锁紧螺母。等运行一百小时后再调,就要拆主轴箱,损失两天工期。”
施密特看着这个固执的中国老工人,又看看手里德国总部的安装规范,陷入两难。最终,他选择相信数据:“按照规范,现在所有指标合格,可以进入下一阶段。”
“那您记下来。”王有才不再坚持,但让徒弟拿来录音机——那是小陈从北京带回来的索尼随身听,用来录机床声音做数据库的,“我把这个声音录下来。等一百小时后,咱们对比。”
安装继续。第四天,机床主体完成,开始调试数控系统。这是小陈的主场。
SINUMERIK 810系统的操作界面全是德文,但好在有英文备选。小陈的英语是自学的,看技术文档没问题,但和施密特交流时,常常需要借助手势和画图。
“这里,G代码的模态调用,和我们的习惯不一样。”小陈指着屏幕,“我们习惯每个程序段都写明G功能,但德国系统默认上一段的G功能持续有效,除非显式取消。”
“这是为了提高编程效率。”施密特解释,“但确实容易出错。我建议你们先全部写明,等熟练后再用模态。”
于是,小陈开始编写第一段测试程序——加工一个简单的圆柱试件。他写得很慢,每个代码都要查手册确认。写完后,施密特检查,改了七个地方。
“编程思路没问题,但细节决定精度。”施密特指着其中一行,“这里的进给速率F值,你用的是每分钟进给(G94),但前面调用了每转进给(G95)。系统不会报错,但实际运行会按最后一个有效的
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